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  • 安居煤礦機修廠:革新創造善挖潛  修舊利廢唱主角

    濟能發集團 2015/04/01 16:17

    面對當前嚴峻的煤炭市場競爭形勢,各企業都在降低噸煤成本上大傷腦筋,做足文章。而修舊利廢節資降耗是企業當下采取的有效辦法之一。作為安居煤礦機修廠,全廠39名職工,其中女工15名,要想保證服務好今年井下各個迎頭進尺16000米、145萬噸的生產任務和地面各機臺的正常運轉,不下血本,不動真格是辦不到的。

    在年初的工作會議上,礦長薄福利有一段話很精彩,“要從節約材料、修舊利廢、減少消耗、降低非生產性支出上來挖潛,設備配件堅持能修的不領,能借的不租,能租的不買,能自制的不采購,能自修的不外修。各類千斤頂、單體柱能修的自己修,縱梁管、H架,錨桿能加工的自己加工,只要是能促進節支降耗、提升效益的辦法、措施,大家都可以大膽探索嘗試?!睓C修廠對號入座,這話就是對他們發出沖鋒號和戰斗令,打好這場仗的主力軍非機修廠莫屬,廠長書記肩上有了壓力。

    “革新無處不能,挖潛在于創造。只要動腦筋,會算計,大膽探索,難題總會破解?!睓C修廠廠長單斌和支部書記彭正義說法如出一轍。他們成立革新小組,瞪大眼睛找辦法,圍繞省時、省人、省力、提效做文章,開始了一系列革新發明……

    小發明解決大問題

       

    一根鋼管,一端是鋼絲刷,一端是搖臂手把??此坪喴椎囊粋€小工具,卻實實在在的解決了一個大問題。

    井下工作面液壓支架上使用的三種型號液壓頂,由于漏液不能保壓而升井維修。在維修中發現,缸內腔壁由于種種原因出現的大量銹蝕、麻點、斑塊,是造成液壓頂穿孔漏液的主要原因。單純的用擦機布蘸上液壓浮化油清理,效果很不理想,反俢率高;用細鋼管綁上鐵絲球刷,費時費力,勞動強度太大。而經過市場調研,購買一臺專業的清缸設備要花13多萬元。

    機修廠書記彭正義看著地上一根根待修的液壓頂犯了愁?,F場沒有好用的工具,專業設備又太貴,那就利用現有的廢料,造一個工具出來!

    查資料、畫圖紙、做樣品,經過幾次推倒重來、反復試驗,一個被稱為“往復式油缸除銹裝置”的工具誕生。這個裝置以4分鋼管為主桿,碟形鋼絲刷為刷頭,圓鋼彎曲為搖把,再套上一個廢棄的電焊鉗把為活動套,達到了旋轉抽拉往復清理內缸的目的。為了防止刷頭鋼絲掉落內缸影響維修質量,他們還從廢舊喇叭上拆了磁鐵,安裝到刷頭上,掉落鋼絲就會吸在磁鐵上,使這套裝置更趨完善。隨后,又根據不同缸徑改造加工三種刷頭尺寸,徹底滿足了所有液壓頂的維修要求。

    這三套裝置成本不超過50塊錢,卻解決了除銹清缸的大問題,確保了液壓頂的維修質量,延長了使用壽命,降低了返修率。據統計,液壓頂生產廠家的產品返修率在20%左右。截止目前,經過機修廠維修的三種型號液壓頂共計266根投入使用,升井返修23根,返修率僅為8.6%。

    “男婦女主任”造“寶馬”

    在安居煤礦機修廠有著這樣一個班組。除了班長,5名班組成員清一色的女工。班長單聰也因此得到了“男婦女主任”的稱號。就是這個以女工為主的電工班,卻承擔著全礦井下開關、排水電泵、電機的維修任務。女職工多了,男職工就要相應的多承擔責任。作為班長,所有的臟活累活自然而然的落在他這個“主任”身上。

    維修排水電泵是機修廠電工班的一項重要工作。水泵修復后需要進行排水試驗,小型水泵可以直接搬到裝滿水的大鐵桶里進行,而大型的排沙電泵有一米七高,380多公斤重,只靠人力和鐵桶根本無法滿足試驗要求。為此,機修廠在室外挖了一個試水池,專門用來試驗排沙泵這個大家伙的排水效果。試驗地點有了,運輸又成了問題。電工班女工多,只靠“主任”一人的力量根本搬不動,更別說把這個380多公斤的重家伙從室內運到室外試水池中試驗了。

       

    為了解決這個難題,機修廠的才子們開始發動腦筋。他們利用一噸的手拉葫蘆為提吊工具,用廢舊的工字鋼為支腿,廢舊的交接頂梁為橫梁,廢舊地輪為移動輪,加班加點的焊接加工了一架高2.8米,寬2.5米的移動支架。有了這匹“寶馬”,“主任”自己就可以輕輕松松的完成從起吊、運輸、試驗的全過程。不僅節省了體力,還保證了設備安全和人身安全。

    “這個龍門架真跟一匹寶馬一樣”。單聰拍了拍身邊的移動支架——他把它稱作龍門架?!疤貏e好用,全都是用廢料做成的,花不了幾個錢?,F在礦上節支降耗的大環境,機修廠每個人干活都卯足了勁,加個班延個點就做出來了,人工費也算省出來了?!?SPAN lang=EN-US>

    節省的還不只這些。需要他們維修的井下開關,往往只是保護器上的一個電子元件出了問題。一個電子元件幾塊錢就能買到,而新買一個保護器就要二百多元。目前為止他們已經修好了五十多個開關,粗略算下來,僅此一項就為礦上節省了萬余元。

    小改造提升大效率

    井下支護用錨桿作為采購成本的主要材料之一,以往都是直接采購成品,價格很高。為降低材料成本,機修廠組織人員進行錨桿自主加工。起初他們試用手動切割機截錨桿,但錨桿切口參差不齊、長度有偏差,因為使用切割機剪切需要一根根地操作,還要用米尺對螺紋鋼進行測量、手工劃線等,需3個人協作進行。其中拿、拽鋼筋1人,操作切割機1人,放置錨桿1人,而且錨桿剪切機底座太低,職工操作時必須蹲著或坐著進行,體力消耗大,工作效率低。

    為了不影響井下工作,保質保量的剪切錨桿,機修廠的工人們在心里暗暗下定決心,必須要拿出一套好的優化方案來。經過討論研究之后,他們在剪切刀口一側用敞開式接料的方式外跨焊接料斗,端頭用鋼板為擋板焊接,起到了一個限位器的作用。于是,一個錨桿剪切尺寸設定與機座一體的平臺就這樣應運而生了。該平臺以鋼板、角鋼為材料,用角鐵做骨架,把剪切機底座卡固在支架上,使剪切口離地80公分高。這樣一來,職工能夠自然站立著操作,一天下來腰酸背痛的問題就迎刃而解了,即能保證每根錨桿截下的尺寸均達到2.2米,又不會破壞錨桿螺紋,而且還減少了1名工作人員,大大提高了產量及工作效率。

    據了解,經過機修廠優化創新之后的錨桿剪切機,兩人協調配合操作,每日可剪切錨桿1000根。不需再采購新的成品,按每根節省15.7元計算,每日可節約15700元。

    小斜角節省大力氣

    為進一步提高工作效率,節省工人力氣,減少操作人員,根據現場實際情況,機修廠的創造發明又多了一項,那就是錨桿剪切機續送平臺。

      

    該平臺以廢舊方鋼為材料,以舊皮帶平托輥為托輪,加工制作成一個長6米,寬1.2米,高80公分的平臺架。職工操作時,可以把整捆錨桿吊放在平臺架上,上面5根方鋼載重,然后橫著焊接出與水平約有10°傾斜的夾角。這樣一來,方鋼高的一端高出平托10公分,低的一段低于平托20公分,錨桿借著這個傾斜的方鋼,自動往下滑行到續送平托上,可有效減少職工體力的消耗。這個裝置和尺寸限位裝置的合理配合,可以方便快捷的截取到井下需要的2.2米長錨桿,降低勞動強度。

    加裝續送平臺后,一人操作剪切機,一人續送,同時達到了省時、省力、省人的效果。據推算,按照這個效率,機修廠每日可截取錨桿1200根左右,每天節省1人勞動力,多加工錨桿200根。按每根節省15.7元計算,預計每日多節約資金3140元。

    通過一系列扎實有效修舊利廢革新創造的“組合拳”可以堅信,安居煤礦機修廠在創新中破解難題,從細微處創造價值,這將對企業應對危機、謀求生存發展產生積極的影響和示范效應。

     

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